輕合金公司以深化開展“雙創(chuàng)”活動為主線,以解決實際問題為導向,以國產(chǎn)擠壓機自動化改造為重點,編程序、調(diào)對中、改線路,完成由設(shè)備半自動化向全自動化轉(zhuǎn)變,助力生產(chǎn)“換擋提速”。
該公司擠壓項目三部擠壓機全部為國產(chǎn)小機型設(shè)備,大部分操作需操作工手動完成。針對職工隊伍年輕、技能水平有限、手動操作設(shè)備效率低等問題,由職能部門牽頭,查閱設(shè)備圖紙,研究設(shè)備構(gòu)造,制定改造方案。他們對供錠器機械手指位置進行重新畫圖調(diào)整,保證對中效果;以擠壓筒為基準,調(diào)好供錠器和擠壓筒對中;調(diào)整擠壓筒側(cè)導板位置,對齊擠壓桿,確保三個部件對中到位。改造電氣線路,增加SICK紅外測距傳感器,鋪設(shè)5米8芯電纜,在擠壓機操作臺焊接兩個中間繼電器,有效測量鑄錠加熱爐出錠長度,便于信號傳感;重新編寫程序指令,調(diào)整目的數(shù)值、設(shè)計信號發(fā)訊、完善信息傳感,確保設(shè)備自動化順利運行。
據(jù)了解,此次設(shè)備自動化改造后,擠壓機完全實現(xiàn)自動化運行,由原來一個班生產(chǎn)70根鑄棒提升到120根,并解放部分人力資源參與到下料、時效、包裝等工序中,生產(chǎn)效率大大提高。圖為職工焊接中間繼電器。(米超)