10月28日,山西華澤鋁電公司組織電解二廠、檢修廠在4475#電解槽開展了應(yīng)急短路裝置帶負(fù)荷操作演練。
本次演練主要目的:一是驗(yàn)證應(yīng)急短路裝置是否具備全電流情況下保障系列安全運(yùn)行的能力,二是鍛煉隊(duì)伍對(duì)短路口造成系列停電等異常情況的處理能力。本次演練在不影響系列生產(chǎn)、不停槽的情況下,選擇4475-4476#電解槽進(jìn)行帶負(fù)荷應(yīng)急短路裝置演練。為確保演練安全順利進(jìn)行,生產(chǎn)技術(shù)部組織廠家、電解一廠、電解二廠、檢修廠對(duì)應(yīng)急短路裝置演練方案進(jìn)行了討論,確定了演練組織機(jī)構(gòu),明確了職責(zé)、演練步驟、測(cè)試內(nèi)容。當(dāng)天上午對(duì)應(yīng)急短路裝置開箱驗(yàn)收,測(cè)量電解槽數(shù)據(jù),將設(shè)備調(diào)試到位,下午開始安裝演練,2小時(shí)完成了設(shè)備安裝工作。演練過程中公司各部門反應(yīng)迅速,指揮得當(dāng),操作有序。演練結(jié)束后,公司組織召開了短路應(yīng)急裝置設(shè)備、技術(shù)優(yōu)化評(píng)價(jià)會(huì),總結(jié)演練過程中存在的不足,優(yōu)化了應(yīng)急裝置演練方案。
此次應(yīng)急短路口演練,開辟了應(yīng)急裝置帶負(fù)荷測(cè)試先例。
進(jìn)入2014年以來,在華澤鋁電公司本質(zhì)脫困的現(xiàn)實(shí)要求和自身發(fā)展的需要的雙重壓力下,電解一廠結(jié)合工作實(shí)際,通過多項(xiàng)舉措,不斷加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制,提升技術(shù)條件的掌控能力,經(jīng)過幾個(gè)月的努力,9月份,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯優(yōu)化,其中鋁液綜合交流電耗和鋁液制造成本均達(dá)歷史最好水平。
一覽表:分解目標(biāo)抓落實(shí)
今年6月份,公司下發(fā)了《本質(zhì)脫困方案實(shí)施細(xì)則》,給各單位下達(dá)了目標(biāo)任務(wù),面對(duì)挑戰(zhàn),電解一廠迅速制定了《本質(zhì)脫困責(zé)任一覽表》,將本質(zhì)脫困目標(biāo)層層分解,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn),落實(shí)到工區(qū)(科室)、責(zé)任人,要求各單位負(fù)責(zé)人每周匯總完成情況,對(duì)沒有完成的任務(wù),要求責(zé)任人尋根問底,查找原因,并進(jìn)一步落實(shí),保證每一個(gè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)都能落地。
為降低鋁液綜合交流電耗,廠領(lǐng)導(dǎo)與各工區(qū)主任縝密分析后,制定出18項(xiàng)具體措施,對(duì)長(zhǎng)期反復(fù)出現(xiàn)的問題親自到現(xiàn)場(chǎng)抓整改落實(shí)。例如,用凈化舊布袋對(duì)槽蓋板、爐門進(jìn)行改造,既實(shí)現(xiàn)了廢舊物資的二次利用,又避免了槽熱量損失,增強(qiáng)了槽密封性;用廢舊彩鋼板、鋼管對(duì)槽下窗戶進(jìn)行立轉(zhuǎn)窗改造,徹底解決了冬季槽下保溫問題;用廢舊耐火磚、石棉毯對(duì)槽鋼窗進(jìn)行三層保溫,有效增強(qiáng)了電解槽熱平衡,為電解質(zhì)保持、降低平均電壓等一系列工作奠定了基礎(chǔ)。
紅綠榜:強(qiáng)化管理增效益
俗話說“火車跑得快,全靠車頭帶”,一線管理人員素質(zhì)的高低直接決定生產(chǎn)組織的好壞。電解一廠將狠抓培訓(xùn)學(xué)習(xí)作為提高干部綜合素質(zhì)的突破口,每周四對(duì)科級(jí)以上干部進(jìn)行培訓(xùn)。在培訓(xùn)過程中,轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式,采取讓講課人結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問題,提出自己觀點(diǎn),搜集資料備課,同時(shí)鼓勵(lì)聽課人員積極參與的方法,不但提高了干部隊(duì)伍的理論水平,還切實(shí)解決生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理中遇到的實(shí)際問題,達(dá)到了理論與實(shí)踐相融合的目的。
7月份,電解一廠強(qiáng)化制度建設(shè),對(duì)原有的規(guī)章制度進(jìn)行了一次全面梳理和完善,在制度建設(shè)中提高了針對(duì)性和可操作性,共建立健全了29項(xiàng)規(guī)章制度。強(qiáng)調(diào)用制度管人,用流程管事,提高管理水平,向管理要效益。建立了《員工退出管理辦法》,設(shè)置“紅綠榜”,對(duì)員工采取優(yōu)勝劣汰的管理方式。工區(qū)每個(gè)月對(duì)員工進(jìn)行打分,評(píng)出工作表現(xiàn)好與表現(xiàn)差的員工,好的員工上“紅”榜,差的員工上“綠”榜,對(duì)連續(xù)兩個(gè)月上綠榜的員工勸退。通過這種競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制激發(fā)員工工作的積極性,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。
為提升現(xiàn)場(chǎng)管理,電解一廠還制定了《物資管理辦法》,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有物資、和庫房進(jìn)行整合,減少庫房6個(gè),把部分單位長(zhǎng)期不用的物資上交物配集中管理,上繳物資5萬余元,解決了長(zhǎng)期以來物資積壓,占用庫存的浪費(fèi)問題。同時(shí),建立了《槽下料班清班結(jié)制度》,每天每班清理,并班班交接,經(jīng)過近半年的堅(jiān)持,已經(jīng)形成長(zhǎng)效機(jī)制,徹底杜絕了槽下突擊清理的陋習(xí)。有員工風(fēng)趣地說:“現(xiàn)在,我們的槽下比我家院子都干凈”。
規(guī)范化:精益操作提質(zhì)量
電解一廠始終將精益化操作作為降本增效的有力抓手。在生產(chǎn)過程中,堅(jiān)持換極過程中抓斗一抓一清,并且所有抓斗碎料立即返回槽內(nèi)。換極時(shí)嚴(yán)格禁止打開兩臺(tái)槽以上蓋板,每換完三組陽極必須先添加保溫料后再開始換后邊極。在啟動(dòng)電解槽時(shí),改用電解質(zhì)粉料啟動(dòng),停用冰晶石,降低啟動(dòng)槽物料消耗費(fèi)用。每月定時(shí)召開成本分析會(huì),把費(fèi)用消耗具體到每個(gè)工區(qū),使每個(gè)單位清楚哪個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在浪費(fèi)現(xiàn)象,明確改進(jìn)方向。
八月份,電解一廠加強(qiáng)了夜間操作質(zhì)量,廠領(lǐng)導(dǎo)和各科室主管,每天夜間對(duì)換極質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理、習(xí)慣性違章進(jìn)行檢查,督促整改,次日通報(bào)并向全體員工公示,對(duì)查處問題落實(shí)當(dāng)班責(zé)任人嚴(yán)厲考核。通過一段時(shí)間的嚴(yán)抓、嚴(yán)管,電解槽未按規(guī)定數(shù)量打開槽蓋板,陽極鋁灰保護(hù)環(huán)內(nèi)不添加粉料,堵料未及時(shí)清除等一系列員工操作中易出現(xiàn)的問題得到徹底解決,員工的規(guī)范化操作水平得到明顯提升。
目前,電解一廠干部員工在明確目標(biāo)的指引下,不斷尋找指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的突破口,在本質(zhì)脫困的“大道”上越走越順暢。
本次演練主要目的:一是驗(yàn)證應(yīng)急短路裝置是否具備全電流情況下保障系列安全運(yùn)行的能力,二是鍛煉隊(duì)伍對(duì)短路口造成系列停電等異常情況的處理能力。本次演練在不影響系列生產(chǎn)、不停槽的情況下,選擇4475-4476#電解槽進(jìn)行帶負(fù)荷應(yīng)急短路裝置演練。為確保演練安全順利進(jìn)行,生產(chǎn)技術(shù)部組織廠家、電解一廠、電解二廠、檢修廠對(duì)應(yīng)急短路裝置演練方案進(jìn)行了討論,確定了演練組織機(jī)構(gòu),明確了職責(zé)、演練步驟、測(cè)試內(nèi)容。當(dāng)天上午對(duì)應(yīng)急短路裝置開箱驗(yàn)收,測(cè)量電解槽數(shù)據(jù),將設(shè)備調(diào)試到位,下午開始安裝演練,2小時(shí)完成了設(shè)備安裝工作。演練過程中公司各部門反應(yīng)迅速,指揮得當(dāng),操作有序。演練結(jié)束后,公司組織召開了短路應(yīng)急裝置設(shè)備、技術(shù)優(yōu)化評(píng)價(jià)會(huì),總結(jié)演練過程中存在的不足,優(yōu)化了應(yīng)急裝置演練方案。
此次應(yīng)急短路口演練,開辟了應(yīng)急裝置帶負(fù)荷測(cè)試先例。
進(jìn)入2014年以來,在華澤鋁電公司本質(zhì)脫困的現(xiàn)實(shí)要求和自身發(fā)展的需要的雙重壓力下,電解一廠結(jié)合工作實(shí)際,通過多項(xiàng)舉措,不斷加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制,提升技術(shù)條件的掌控能力,經(jīng)過幾個(gè)月的努力,9月份,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯優(yōu)化,其中鋁液綜合交流電耗和鋁液制造成本均達(dá)歷史最好水平。
一覽表:分解目標(biāo)抓落實(shí)
今年6月份,公司下發(fā)了《本質(zhì)脫困方案實(shí)施細(xì)則》,給各單位下達(dá)了目標(biāo)任務(wù),面對(duì)挑戰(zhàn),電解一廠迅速制定了《本質(zhì)脫困責(zé)任一覽表》,將本質(zhì)脫困目標(biāo)層層分解,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn),落實(shí)到工區(qū)(科室)、責(zé)任人,要求各單位負(fù)責(zé)人每周匯總完成情況,對(duì)沒有完成的任務(wù),要求責(zé)任人尋根問底,查找原因,并進(jìn)一步落實(shí),保證每一個(gè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)都能落地。
為降低鋁液綜合交流電耗,廠領(lǐng)導(dǎo)與各工區(qū)主任縝密分析后,制定出18項(xiàng)具體措施,對(duì)長(zhǎng)期反復(fù)出現(xiàn)的問題親自到現(xiàn)場(chǎng)抓整改落實(shí)。例如,用凈化舊布袋對(duì)槽蓋板、爐門進(jìn)行改造,既實(shí)現(xiàn)了廢舊物資的二次利用,又避免了槽熱量損失,增強(qiáng)了槽密封性;用廢舊彩鋼板、鋼管對(duì)槽下窗戶進(jìn)行立轉(zhuǎn)窗改造,徹底解決了冬季槽下保溫問題;用廢舊耐火磚、石棉毯對(duì)槽鋼窗進(jìn)行三層保溫,有效增強(qiáng)了電解槽熱平衡,為電解質(zhì)保持、降低平均電壓等一系列工作奠定了基礎(chǔ)。
紅綠榜:強(qiáng)化管理增效益
俗話說“火車跑得快,全靠車頭帶”,一線管理人員素質(zhì)的高低直接決定生產(chǎn)組織的好壞。電解一廠將狠抓培訓(xùn)學(xué)習(xí)作為提高干部綜合素質(zhì)的突破口,每周四對(duì)科級(jí)以上干部進(jìn)行培訓(xùn)。在培訓(xùn)過程中,轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式,采取讓講課人結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問題,提出自己觀點(diǎn),搜集資料備課,同時(shí)鼓勵(lì)聽課人員積極參與的方法,不但提高了干部隊(duì)伍的理論水平,還切實(shí)解決生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理中遇到的實(shí)際問題,達(dá)到了理論與實(shí)踐相融合的目的。
7月份,電解一廠強(qiáng)化制度建設(shè),對(duì)原有的規(guī)章制度進(jìn)行了一次全面梳理和完善,在制度建設(shè)中提高了針對(duì)性和可操作性,共建立健全了29項(xiàng)規(guī)章制度。強(qiáng)調(diào)用制度管人,用流程管事,提高管理水平,向管理要效益。建立了《員工退出管理辦法》,設(shè)置“紅綠榜”,對(duì)員工采取優(yōu)勝劣汰的管理方式。工區(qū)每個(gè)月對(duì)員工進(jìn)行打分,評(píng)出工作表現(xiàn)好與表現(xiàn)差的員工,好的員工上“紅”榜,差的員工上“綠”榜,對(duì)連續(xù)兩個(gè)月上綠榜的員工勸退。通過這種競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制激發(fā)員工工作的積極性,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。
為提升現(xiàn)場(chǎng)管理,電解一廠還制定了《物資管理辦法》,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有物資、和庫房進(jìn)行整合,減少庫房6個(gè),把部分單位長(zhǎng)期不用的物資上交物配集中管理,上繳物資5萬余元,解決了長(zhǎng)期以來物資積壓,占用庫存的浪費(fèi)問題。同時(shí),建立了《槽下料班清班結(jié)制度》,每天每班清理,并班班交接,經(jīng)過近半年的堅(jiān)持,已經(jīng)形成長(zhǎng)效機(jī)制,徹底杜絕了槽下突擊清理的陋習(xí)。有員工風(fēng)趣地說:“現(xiàn)在,我們的槽下比我家院子都干凈”。
規(guī)范化:精益操作提質(zhì)量
電解一廠始終將精益化操作作為降本增效的有力抓手。在生產(chǎn)過程中,堅(jiān)持換極過程中抓斗一抓一清,并且所有抓斗碎料立即返回槽內(nèi)。換極時(shí)嚴(yán)格禁止打開兩臺(tái)槽以上蓋板,每換完三組陽極必須先添加保溫料后再開始換后邊極。在啟動(dòng)電解槽時(shí),改用電解質(zhì)粉料啟動(dòng),停用冰晶石,降低啟動(dòng)槽物料消耗費(fèi)用。每月定時(shí)召開成本分析會(huì),把費(fèi)用消耗具體到每個(gè)工區(qū),使每個(gè)單位清楚哪個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在浪費(fèi)現(xiàn)象,明確改進(jìn)方向。
八月份,電解一廠加強(qiáng)了夜間操作質(zhì)量,廠領(lǐng)導(dǎo)和各科室主管,每天夜間對(duì)換極質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理、習(xí)慣性違章進(jìn)行檢查,督促整改,次日通報(bào)并向全體員工公示,對(duì)查處問題落實(shí)當(dāng)班責(zé)任人嚴(yán)厲考核。通過一段時(shí)間的嚴(yán)抓、嚴(yán)管,電解槽未按規(guī)定數(shù)量打開槽蓋板,陽極鋁灰保護(hù)環(huán)內(nèi)不添加粉料,堵料未及時(shí)清除等一系列員工操作中易出現(xiàn)的問題得到徹底解決,員工的規(guī)范化操作水平得到明顯提升。
目前,電解一廠干部員工在明確目標(biāo)的指引下,不斷尋找指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的突破口,在本質(zhì)脫困的“大道”上越走越順暢。