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記科澳鋁業(yè)電解車間二廠房南區(qū)區(qū)長李連得

   日期:2016-04-22     來源:互聯(lián)網(wǎng)    瀏覽:538    評論:0    

在科澳鋁業(yè)電解車間有一位年輕的工區(qū)長,他敢于跨行,從頭來過,在電解車間摸爬滾打奮斗了七年;他扎根一線,勤奮好學,對電解槽的技術(shù)管理有獨到的見解;他熱愛鉆研,敢于實踐,在工藝技術(shù)創(chuàng)新方面為公司做出了巨大的貢獻;他關愛員工,循循善誘,在職工群眾中有很高的聲譽和威望……他就是兗礦科澳鋁業(yè)電解車間二廠房南區(qū)區(qū)長李連得。

2009年7月從青海大學電氣工程及自動化專業(yè)后,李連得克服了專業(yè)不對口等困難,憑著滿腔的熱情和對電鋁事業(yè)的追求扎根電解生產(chǎn)一線,七年的工作磨練和他對工藝技術(shù)精益求精的執(zhí)著、探索精神,使他從一名普通的見習生、工區(qū)技術(shù)員、工區(qū)長,一步一個腳印的成長為科澳鋁業(yè)的技術(shù)骨干。

剛剛參加工作,因為專業(yè)的不對口,李連得很長時間都無法適應跨行業(yè)帶來的理論知識的匱乏和對生產(chǎn)實際的一竅不通,為了證明自己可以干好這項工作,他從頭學起,將冶金本科專業(yè)的書籍拿來自學,跟著當時車間的技術(shù)主管從最基礎的知識學起,功夫不負有心人,他很快成為了當時電解二車間最優(yōu)秀的技術(shù)員,同時也成為了當年科澳鋁業(yè)優(yōu)秀見習生。

2010年,李連得有幸參與了公司與河南林州鋁業(yè)的低電壓路線的技術(shù)合作項目,全程跟蹤了低電壓路線幾個調(diào)整階段的各項技術(shù)參數(shù)設置,這是他第一次有了和兄弟鋁廠交流的機會,合作過程中,他意識到盡管自己懂得了不少專業(yè)知識,但相比鋁電解專家的水平還有很長的路要走,于是,他主動請纓接管了當時電解二車間北區(qū)技術(shù)管理工作,開起了工藝技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的新篇章。

起初的工作很單調(diào),白天現(xiàn)場一蹲就是近十個小時,查找問題,分析參數(shù),研究電解槽運行趨勢,若要碰到異常問題,還要加班延點甚至是不回家,僅有的業(yè)余時間也要翻閱各種書籍學習理論知識,及時總結(jié)管理經(jīng)驗和教訓。終于功夫不負苦心人,在全工區(qū)人員的不懈努力下,歷時兩個月,電解槽運行逐漸穩(wěn)定,電壓擺動時間、電壓差值、噪聲值明顯降低,電流效率明顯提高,在他任職的2011至2013年三年的時間里,噸鋁電耗、陽極毛耗、氟化鹽單耗、氧化鋁單耗綜合排名四個工區(qū)之首,獲得了公司的嘉獎表彰。

四年的技術(shù)管理工作,讓領導們看到了李連得過硬的技術(shù)功底、扎實的工作態(tài)度以及永不服輸?shù)?ldquo;孤傲”個性。2014年5月,李連得接管了當時各項經(jīng)濟技術(shù)指標都排名末位并且距離其他三個工區(qū)電耗指標240度的二廠房南區(qū)。他并沒有被眼前的巨大差距和困難嚇倒,反而他將此視為鍛煉自己、發(fā)揮能力的平臺,他先從員工隊伍進行規(guī)范,推行親民政策,強化溝通,以理服人;他查找指標差的癥結(jié),一一分析原因一一改正;他提出了“低過熱度、低氧化鋁濃度、高有效極距、規(guī)整爐膛”的工藝技術(shù)理念,為電解槽獲得好的指標提供前提基礎和保障。經(jīng)過近10個月的技術(shù)調(diào)整,電解槽穩(wěn)定性指標不斷提升,爐膛逐漸規(guī)整,噸鋁電耗指標和員工勞動強度大幅度降低,為企業(yè)節(jié)約成本近500余萬元,終于摘掉了“千年落后”的帽子。

成績永遠屬于過去,要想更進一步追趕先進電解鋁生產(chǎn)企業(yè)唯有創(chuàng)新,李連得深知這個道理,他主動要求加入科澳鋁業(yè)勞模創(chuàng)新工作室,并積極聯(lián)系兄弟企業(yè)的專家了解行業(yè)動態(tài),主動向車間和公司領導提出試驗高槽齡電解槽、鋰鹽電解質(zhì)塊置換、運行槽磁流體試驗、降低停槽空耗等多項創(chuàng)新活動,在他的努力下,工區(qū)280槽停槽槽齡達到3100天,保持著至今公司最長槽壽命電解槽的“公司記錄”;工區(qū)70%的電解槽進行了鋰鹽電解質(zhì)塊置換,電耗指標噸鋁降低180度,走在了其他工區(qū)的前列;在運行槽上架設平衡母線,優(yōu)化磁場分布,穩(wěn)定電解槽,試驗槽噸鋁電耗降低了200度;在高耗電已停槽槽底架設并聯(lián)母線,使停槽空耗降低了160mV……

這些成績僅僅是李連得創(chuàng)新工作的開始,最近他又在進行電解槽用陽極保護環(huán)的創(chuàng)新工作,即用“牛皮紙-氧化鋁”自燒制保護環(huán)替代碳素保護環(huán)的試驗工作,目前已經(jīng)試驗完成并進入大面積推廣階段,不僅節(jié)省了保護環(huán)成本支出,更重要的是防止了鋼爪的氧化,每年可為企業(yè)節(jié)約費用約110余萬元。

李連得用他對工作的責任感、精益求精的工作作風、良好的悟性和前瞻性的思路,攻克了一個又一個的難題,成為了電解工藝技術(shù)的領頭雁。在今后的工作中,相信他會踐行使命、敢于挑戰(zhàn)和創(chuàng)新,百尺竿頭,更進一步,用自己的智慧助力公司破困求生,讓自己的青春在兗礦閃光!(趙越 楊磊)

 
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