預(yù)焙陽極是以石油焦、瀝青焦為骨料,煤瀝青為黏結(jié)劑制造而成,用作預(yù)焙鋁電解槽作陽極材料。這種炭塊已經(jīng)過焙燒,具有穩(wěn)定的幾何形狀,所以也稱預(yù)焙陽極炭塊,習(xí)慣上又稱為鋁電解用炭陽極。用預(yù)焙陽極炭塊作陽極的鋁電解槽稱預(yù)焙陽極電解槽,簡稱預(yù)焙槽,這是一種現(xiàn)代化的大型鋁電解槽。
我國的敞開式環(huán)式焙燒爐是在消化80年代初引進(jìn)的日輕焙燒技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,常用的焙燒工藝不能充分利用揮發(fā)分燃燒產(chǎn)生的熱量,致使焙燒熱能消耗一直較高;揮發(fā)分燃燒不充分,造成煙氣凈化負(fù)擔(dān)較重;升溫速度控制不理想,產(chǎn)品質(zhì)量較差。
焦作萬方54室敞開式陽極焙燒爐設(shè)計產(chǎn)能為4.2萬噸/年,由三個火焰系統(tǒng)組成,每個爐室有8條火道7個料箱,分6層臥裝;焙燒爐面設(shè)備采用機(jī)電一體化燃燒架和機(jī)電一體化排煙架,DCS自動控制系統(tǒng);以重油作燃料;所用生陽極為大顆粒配方,瀝青用量為17%;于2001年3月投入生產(chǎn)。
經(jīng)過對焙燒工藝的不斷探索和優(yōu)化,焦作萬方在揮發(fā)分充分燃燒、燃料消耗降低、實收率增加、陽極內(nèi)在質(zhì)量及外觀合格率提高等方面取得了較好效果。
1. 控制方法的改進(jìn)
傳統(tǒng)升溫曲線一般都是控制每個爐室的每條火道的溫度,根據(jù)溫度情況,用人工調(diào)節(jié)排煙架風(fēng)門開度和燃料量進(jìn)行溫度控制。揮發(fā)分開始排出時由于爐室溫度低基本不能燃燒,到次高溫爐室,炭塊揮發(fā)分大量排出導(dǎo)致爐室溫度超高時,則打開看火孔透入冷空氣降溫,所以揮發(fā)分燃燒產(chǎn)生的熱量,沒有得到充分利用。
一種方法是只控制燃燒架加熱的高溫爐室溫度,負(fù)壓控制完全憑人工經(jīng)驗,保證高溫爐室不帶正壓就行了,低溫爐室溫度不控制。結(jié)果是預(yù)熱爐室溫度跟不上升溫曲線,揮發(fā)分基本沒有燃燒就排入了煙道,燃料消耗高,產(chǎn)品實收率低。
焦作萬方陽極焙燒加熱設(shè)備采用脈沖式燃燒控制器,DCS自動控制系統(tǒng),可精確對每條火道的溫度和負(fù)壓進(jìn)行自動調(diào)節(jié),控溫精度為:預(yù)熱段±
我們在控制方法上的改進(jìn)是:對低溫和高溫爐室進(jìn)行控溫,揮發(fā)分排出爐室自由升溫—即只需控制1P、4P、5P、6P爐室溫度,2P、3P爐室自由升溫。在優(yōu)化的焙燒曲線下,揮發(fā)分排出區(qū)域的火道溫度可達(dá)
2.爐墻縫的合理設(shè)置及填充料的正確使用
這里重點要解決的是焙燒氣氛和壓力的問題。
由于粘結(jié)劑分解生成的氣體不斷地通過制品內(nèi)部和填充料間隙,使制品內(nèi)外層和填充料內(nèi)外層之間都存在著分解氣體的濃度梯度,若分解氣體濃度低,則分解氣體從制品中向外擴(kuò)散的速度快,促進(jìn)了粘結(jié)劑熱分解反應(yīng)的進(jìn)行,使粘結(jié)劑的析焦量減少,反之,若分解氣體排出速度慢,則析焦量增加。
當(dāng)焙燒體系達(dá)到300-
由于多種原因,焦作爐的爐墻縫分布在2-
對于填充料,原設(shè)計為6
3. 焙燒曲線的優(yōu)化
從工藝的角度,焙燒曲線應(yīng)考慮3個參數(shù):陽極升溫梯度,陽極最終焙燒溫度和高溫保溫時間。
3.1 陽極升溫梯度
陽極升溫梯度主要是控制揮發(fā)分大量逸出的中溫階段,這個階段制品溫度為200-
同時,還要調(diào)整好揮發(fā)分的燃燒位置,防止揮發(fā)分燃燒過快或過慢。一般來說,揮發(fā)分燃燒的爐室要離強(qiáng)制加熱區(qū)(燃燒爐室)足夠遠(yuǎn),這樣可增大煙氣與陽極塊之間的溫度差,有利于熱量的傳遞;揮發(fā)分燃燒區(qū)亦要離排煙架足夠遠(yuǎn),以防止揮發(fā)分產(chǎn)生的熱量沒有被充分利用就由排煙架排走。因此,揮發(fā)分燃燒的位置一般都控制在預(yù)熱段的中部。
焦作萬方陽極焙燒系統(tǒng)投產(chǎn)時附帶烘爐職能,采用的是48小時移動周期,7室運轉(zhuǎn),制品低溫階段較長,溫升只有2
2001年5月,烘爐完成后改為6室運轉(zhuǎn)、36小時移動周期,產(chǎn)品質(zhì)量及合格率無實質(zhì)性變化。
7月份,我們做了多次試驗,初步將1P移動前目標(biāo)溫度定為
于是我們重新制訂了技術(shù)方案,在低溫階段適當(dāng)提高負(fù)壓,盡量使制品升溫加快,同時將4P的強(qiáng)制加熱升溫速率降低。此后內(nèi)在質(zhì)量得到提高,外觀合格率逐步提高到98.5%以上。
2004年,我們已將火焰移動周期縮短到28h,由于一些技術(shù)手段的運用,產(chǎn)品質(zhì)量比36h移動周期更好。我們計劃不久將生產(chǎn)曲線縮短至27h。
27h的試驗數(shù)據(jù)于2002年9月已經(jīng)取得,經(jīng)測試,揮發(fā)分的燃燒情況控制良好,燃燒位置都發(fā)生在2P-3P之間,即預(yù)熱段的中間位置,這個階段的升溫速率為6
圖1 27h移動周期火道及陽極升溫曲線
3.2 陽極最終焙燒溫度
焙燒熱處理溫度高,有利于制品內(nèi)部微晶生成增長,提高抗氧化性,從而減少鋁電解陽極消耗:在850℃~
焦作萬方的火焰最終溫度為
需要指出的是,我們做過火焰最高溫度為
3.3 高溫保溫時間
高溫保溫時間是產(chǎn)品內(nèi)外質(zhì)量均勻的一個重要因素。從工藝要求的角度來說,陽極溫度到達(dá)1080±
4. 應(yīng)用效果
4.1 炭素制品最難解決的問題是產(chǎn)品的均一性問題,即每一項指標(biāo)的穩(wěn)定性及每塊陽極之間質(zhì)量的均一性,此問題已在焦作萬方得到很好解決。
4.2 通過對焙燒工藝的不斷探索和優(yōu)化,預(yù)焙陽極質(zhì)量、合格率均有很大提高:由于瀝青析焦量的增大,使得炭塊體積密度上升,熟塊平均塊重、實收率增加;耐壓強(qiáng)度大幅提高;電阻率有所下降。月累計指標(biāo)對比情況見表1。
表1 焙燒工藝優(yōu)化前后指標(biāo)對比表
指標(biāo)名稱 |
電阻率 (μΩm) |
耐壓強(qiáng)度 (MPa) |
真密度 (g/cm3) |
體積密度(g/cm3) |
平均塊重(kg) |
實收率 (%) |
優(yōu)化前 |
59.1 |
34.3 |
2.06 |
1.53 |
749 |
92.01 |
優(yōu)化后 |
55.4 |
41.9 |
2.06 |
1.57 |
769 |
94.47 |
4.3 揮發(fā)分被控制在2P-3P均勻緩慢排出,燃燒充分,且熱量能被充分利用,減少了有害氣體排放,有利于環(huán)保。
4.4 鋁電解使用性能良好,抗氧化性強(qiáng),炭渣量非常小。焦作萬方280KA鋁電解槽陽極毛耗、凈耗指標(biāo)列于表2。
表2 焦作萬方鋁電解陽極毛耗、凈耗指標(biāo)
指 標(biāo) |
2002年 |
2003年 |
陽極毛耗 |
508 |
501 |
陽極凈耗 |
428 |
431 |
5. 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益
5.1 提高產(chǎn)量的收益:與設(shè)計的36小時移動周期相比,27小時移動周期年產(chǎn)量可由4.6萬噸提高到6.1萬噸,年可新增產(chǎn)值3500萬元。
5.2 提高陽極實收率產(chǎn)生收益:實收率提高2.46%,年可新增利稅350萬元。
5.3 降低鋁電解陽極毛耗價值:焦作萬方鋁電解陽極毛耗
5.4 對周邊環(huán)境的影響極?。簱]發(fā)分在火道內(nèi)燃燒充分,減少了瀝青煙氣的排放量,電捕焦油器收集的瀝青非常少,看不到煙囪排出黃煙,有極好的環(huán)境效益。
6. 結(jié)論
6.1 分別對低溫和高溫爐室進(jìn)行控溫,揮發(fā)分排出爐室自由升溫,可保障揮發(fā)分的充分燃燒,降低燃料消耗。
6.2 爐墻縫控制在1-
6.3 由于陽極升溫容易出現(xiàn)低溫慢、中間快的缺點,所以1P升溫速度應(yīng)加快, 4P應(yīng)放慢,這樣才能保障揮發(fā)分均勻緩慢排出,提高析焦量。
6.4 最終焙燒溫度控制在
6.5 火焰移動周期縮短到27h是可行的,產(chǎn)品質(zhì)量均勻穩(wěn)定,與36h周期相比,可增加產(chǎn)量33%,降低了燃料消耗,有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
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