輕合金公司以開展“大戰(zhàn)紅五月”活動為契機,以設(shè)備故障停機率不高于5%為目標(biāo),從系統(tǒng)和生產(chǎn)上深入查找影響設(shè)備運行因素,及時整改消缺,確保生產(chǎn)接續(xù)。
針對國產(chǎn)擠壓設(shè)備前期設(shè)計不合理,無法解決訂單上量后的軌道承重、夾料、鋸切等操作,在訂單交付壓力下,亟需進行設(shè)備改造升級的現(xiàn)實問題,這個公司依托張新峰勞模創(chuàng)新工作室技術(shù)優(yōu)勢,創(chuàng)新維修理念,改進工作方法,采取邊干、邊查、邊改相結(jié)合的方式,在干中查問題、在查中想辦法、在改中求創(chuàng)新。該勞模創(chuàng)新工作室結(jié)合實際,利用維修間隙時間,抽調(diào)電控、機修、技術(shù)等18名骨干人員,全面接管100MN擠壓生產(chǎn)線。
參與技術(shù)創(chuàng)新的技術(shù)骨干劉凱對記者介紹道:“因為有前期設(shè)備調(diào)試期間積累的經(jīng)驗,加上公司里大部分都是國產(chǎn)機型,在維修過程中,對操作系統(tǒng)進一步了解。對于現(xiàn)場工藝,也是比著工藝卡片邊干邊學(xué)。”他們嚴格按照生產(chǎn)流程和工藝要求,把亟需交付的18噸訂單生產(chǎn)入庫,有效保證了訂單交付,贏得了公司的認可和客戶的好評。該勞模創(chuàng)新工作室及時召開碰頭會,認真總結(jié)操作經(jīng)驗,由實際操作人員闡述問題、技術(shù)大拿分析問題、齊商共議研究方案。他們共梳理18項問題,明確5名整改負責(zé)人,計劃在5月底全部整改完畢。勞模創(chuàng)新工作室?guī)ь^人張新峰告訴記者,通過優(yōu)化操作步驟,改進設(shè)備結(jié)構(gòu),能進一步釋放這條擠壓生產(chǎn)線的產(chǎn)能,促進創(chuàng)高產(chǎn)、得實效。(米超)